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發(fā)布時間:2015-02-03 09:02:37 更新時間:2019-09-24 08:08:59 作者:紅星機(jī)器
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石灰石,礦山
現(xiàn)代水泥生產(chǎn)企業(yè)為了節(jié)約生產(chǎn)成本,一般都會選擇靠近原料地建廠,即離石灰石礦山較近。但是隨著石灰石礦產(chǎn)資源的開采,目前存在的低品位石灰石礦產(chǎn)資源較多,如何實現(xiàn)對低品位石灰石礦山的效能高利用關(guān)系到水泥廠的生產(chǎn)質(zhì)量。因此,本文就低品位石灰石礦山的效能高利用方法進(jìn)行介紹。
1、原料合理利用
從源頭抓起,嚴(yán)格控制石灰石進(jìn)廠質(zhì)量。通過每天單獨分別下礦,加強(qiáng)了質(zhì)量監(jiān)督透明度,石灰石含鈣量變化不大但波動減少很多,提高了配料、煅燒的穩(wěn)定性;定期到礦山了解各采面變化情況,并取樣檢驗,用于指導(dǎo)各采面合理搭配;要求礦山鉆孔樣送檢,提前了解采面質(zhì)量情況;同時減少原煤供應(yīng)廠家、確定單一品種,為穩(wěn)定煅燒、提高熟料質(zhì)量提供了保證。
2、調(diào)整配料方案
由于石灰石雜質(zhì)含量較高,原來的配料方案已經(jīng)不能適應(yīng)正常生產(chǎn)的要求,熟料28d強(qiáng)度偏低。綜合原燃材料質(zhì)量和以前的生產(chǎn)實踐,對配料方案重新進(jìn)行調(diào)整,并經(jīng)過生產(chǎn)實踐不斷優(yōu)化,形成適合自己公司原燃材料的配料方案。
由于熟料堿含量高,28d強(qiáng)度偏低,為緩解這一傾向,在調(diào)整配料方案的同時,加入適量礦渣,一方面改善水泥28d強(qiáng)度,另一方面盡可能降低對水泥磨的影響。通過不斷試驗,取得了較好效果,大幅度降低了熟料摻加量。
3、優(yōu)化工藝參數(shù)
低品位石灰石中含鎂、堿偏高,鈣偏低,石灰石配料摻加量較大,造成熟料鎂、堿含量高,在煅燒過程中液相容易提前出現(xiàn),熟料結(jié)粒偏大,到燒成帶后燒不透,熟料中夾雜大量欠燒塊料。為適應(yīng)高堿高鎂低鈣的石灰石使用,在調(diào)整配料的同時,通過不斷摸索,對系統(tǒng)工藝參數(shù)進(jìn)行調(diào)整:
①更換噴煤管外風(fēng)風(fēng)嘴,由原來的18.5mm改為14.5mm;
②噴煤管內(nèi)風(fēng)由60%~80%調(diào)整為30%~40%,內(nèi)風(fēng)翅后退20mm;
③為減少噴煤管端部結(jié)焦,防止火焰分叉扎料或掃窯皮,將備用窯尾喂煤羅茨風(fēng)機(jī)用于窯頭喂煤,同時合理降低煤粉細(xì)度,保證火焰形狀和適宜長度;
④調(diào)整三次風(fēng)門由35%到45%,根據(jù)火焰形狀、窯皮、熟料狀態(tài)實時調(diào)整噴煤管位置;
⑤對二線煙室縮口進(jìn)行改造,合理控制分解爐溫度,優(yōu)化系統(tǒng)煅燒方式。
通過采取上述一系列措施,收到顯著效果。預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)皮減輕,堵塞、熟料結(jié)蛋次數(shù)大幅度下降,熟料產(chǎn)量基本穩(wěn)定在2850~2900t/d,熟料結(jié)粒正常,欠燒料、黃心料基本沒有。采用工藝調(diào)整和技術(shù)改造措施,生產(chǎn)線實現(xiàn)了高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)低耗運行,且熟料質(zhì)量提高(3d和28d強(qiáng)度平均值為32~36MPa和53~55MPa),水泥摻加量降低,煤耗降低(平均煤耗為111kg/t)。
低品位石灰石具有易燒、易磨、碳酸鹽分解溫度低的特點,只要加強(qiáng)均化,保證其成分基本穩(wěn)定,控制合適的窯系統(tǒng)工藝和操作參數(shù),完全可以用其生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)熟料。我公司專業(yè)生產(chǎn)各種石灰石加工設(shè)備、水泥設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量效能高,實現(xiàn)對資源的效能高加工利用,歡迎前來咨詢選購設(shè)備。
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